高应力软岩大断面巷道支护技术研究与应用
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2013年第38卷第4期 Vo1.38 No.4 doi:10.3969/j.issn.1672—9943.2013.04.028 能源技术与管理 Energy Technology and Management 73 高应力软岩大断面巷道支护技术研究与应用 刘新杰 (中国平煤神马集团夏店矿,河南平顶山467544) [摘要]深部高应力、超厚软岩体自身膨胀给巷道支护带来困难,采用高强锚杆+锚m-]喷支 护技术不能解决巷道支护的稳定问题。通过实践对巷道项板的下沉和两帮的收敛 量数据统计计算,分析巷道破坏机理,适当地优化原设计巷道掘进断面,在巷道压 力释放周期结束后,采用大型号u型可缩性金属支架再喷浆封闭的复合支护技术, 有效地控制大断面巷道变形,达到了预期支护效果。 [关键词] 高应力;软岩体;大断面;破坏机理;预紧力 [中图分类号]TD353[文献标识码]B[文章编号]1672-9943(2013)04 073 2 1 工程概况 夏店井田位于汝州市西北,井田地势平坦,为 山前平原地貌。夏店矿是采用三立井联合开拓,设 计生产能力150 Mffa的新建大型矿井,井筒开工 顺序为主井一风井一副井。 巷道内顶板、帮部各安设3组顶板离层观测仪,日 常做好观测记录。经过105 d,巷道顶、腮部出现网 兜、喷层开裂现象,其中一处巷道断面缩小3.6 m2, 巷道变形如图1所示。未及时采取有效的增强支 护措施,按原支护设计掘进15 m,巷道岩性如图2 所示。发现已施工的巷道出现几处有淋水,有潮湿 面、顶板浆皮下掉,锚网外漏,停止掘进。在巷道维 夏店矿回风井口标高+307.8 m,设计井筒落 底标高一561.5 m,净直径6.0 m。一560 m回风石门 设计长度650 m,设计巷道净宽5.0 m,净高4.1 m, 掘进断面19.7 mz,净断面17.8 m 。支护形式采用 高强锚杆+锚网喷(喷厚150 mm),锚杆选用 20 X 2 200 mm高强树脂锚杆, 8 mm碟形托 盘,锚杆间排距800 mm x 800 mm,药卷采用 修时发生了顶板局部冒顶事故,冒漏高度2.7 m, 最大冒漏截面积4.5 m 。 昌 寸 ' Z2335树脂药卷,3卷/根。金属网采用 6mm冷 拔钢筋,网孔为8O mm x 80 mm,搭接100 mill,全 断面挂网。水沟净规格为300 mm x 300 mm,支护 厚度为100mm。 5000 图1巷道变形图 图2巷道岩性 2问题提出 在井筒施工过程中,在一490.0—-570.5 m(含 3深部高应力巷道破坏机理分析 岩石开挖前,原岩体处于原始平衡状态。随着 井底水窝9 m)的围岩大部分是砂质泥岩,中间局 部有多层砂岩条带,厚度不超过1.5 m,局部碳化 程度高,裂隙发育,无节理,属于典型的松软破碎 岩体工程的开挖,在岩体中形成人为空间,打破了 原岩应力的分布状态,在开挖工程周围形成了次 生应力场,并产生应力集中。当集中应力超过围岩 强度时,巷道周边围岩发生破坏,失去抵抗强度, 使应力集中向深部发展,进一步破坏深部围岩,直 至达到新的应力平衡状态。 (1)构造应力随深度的递增,强烈度更大。巷 岩层。井筒落底后,向东、西回风井分别施工 25 m。为了加快整个二期工程的进度,满足巷道多 头施工所需的风量、提矸、排水等要求,停止掘进 对整个井筒进行治水和临时改装。井筒壁后注浆, 注浆工期60 d,井筒涌水水量减少25 m3/h。临时 改装工期45 d。由于一560 ITI回风巷道布置在井筒 道掘进后,深部构造应力使围岩迅速挤出,一般巷 道支护采用护帮、护顶的顶帮支护形式,底板成为 地压应力释放的弱面,应力释放过程中集中应力 的深部,超厚软岩体下,在东、西回风石门锚网喷 74 刘新杰高应力软岩大断面巷道支护技术研究与应用 2013年8月 Feb.,2013 不断向底板方向转移,造成严重的巷道底鼓变形。 (2)由于上覆岩层压力大,软岩由于强度低 笆网,后喷浆封闭,喷厚260 mm。喷砼强度等级 C20,铺底砼强度等级为C15。②拉杆安装位置:棚 梁各搭接处往上100 m一道,棚腿巷道底板往 上1 200 mm各一道。③底盘:在架腿下端增设 250mmx 250mm厚12mm的钢板。 2754(外弧) 和遇水自身膨胀,巷道刚掘出后快速崩解和在巷 道周围整体流变,直接对巷道支护带来强烈破坏。 4支护形式重新优化 根据已掘进的回风石门巷道,经过105 d的 使用,对巷道顶板的下沉和两帮的收敛量的统计 分析,巷道采取高强锚杆+锚网喷支护已经不能 满足矿井的使用要求,须进行巷道支护优化:①采 用 20 X 2 400 mm高强树脂锚杆, 8 mm碟形 托盘,间排距800 mm x 800 mm;药卷采用Z2335 树脂药卷,3卷/根,初喷厚度50 mm;锚索规格为 _l 51 19 编埋 霹 寸 n 一 { f 水沟300×300 17.8×8 000 mm钢绞线,每排5根,间排距 2400×1 000mm,锚索托盘用 300mm厚40mm 专用托盘;金属网采用 6 mm冷拨钢筋,网孔为 80 mm×80 mill;U36金属支架支护参数及材料消 /浇筑ln0 U 一 1L 53: s2 底壁 1 j 量 —— 图3金属支架喷浆支护断面 耗如图3及表1所示。金属支架后铺设 6mm钢 表1 巷道特征及棚子材料消耗量 5实施方案 对已经变形和冒顶区域的巷道进行架设金属 灌注混凝土。 6规范质量安全施工 (1)严格控制好锚杆、索直径、钻孔直径、药 支架处理,吸取施工中的教训,正常掘进时对巷道 支护施工工序进行优化:①原来的巷道掘进断面 尺寸为宽5 300 mm、高4 250 lnm,根据顶板离层 观测数据,对巷道顶板的下沉和两帮的收敛量的 统计计算,巷道断面尺寸变更为宽5 800 mm、高 4 500 mlTl,留足巷道受高应力、超厚软岩体自身膨 卷直径的施工,“三径”合理匹配,锚杆、索孔径与 锚杆、索杆体直径差应保持在5—12 mm之间,才 能确保锚杆、索安装预紧力符合设计要求。 (2)安装锚杆锚索前,要把眼内的岩屑清理 干净,将锚固剂药卷用锚杆、钢绞线轻轻地送人眼 底,然后用风锚头旋转缓慢向里推进,让锚固剂充 分搅拌均匀。 (3)安设锚杆托盘要紧贴网,网要紧贴岩面, 螺母要求用锚杆机风马达转不动时再用人工扳手 拧4圈,及时初喷封闭。 胀初次来压的变形量。②锚索支护不得滞后迎头 掘进面10 m。掘进时锚杆+锚网初喷支护紧跟迎 头距离不超过控顶距,在巷道开挖初期只应安装 锚杆,通过锚杆的加固作用,锚岩支护体具有一定 的承载能力,允许围岩发生一定变形,释放围岩变 形量,随着围岩变形量增大,锚岩支护体的承载能 力和自稳性降低,当锚岩支护体的自稳性达到极 限之前,应立即施工锚索,二者的协调互补作用大 大增强了整体支护性能。③架设金属支架不得滞 后迎头掘进面35 in。锚索网喷后,巷道经过15 d 再一次压力释放,应力重新分布趋衡状态,软 岩自身膨胀趋于稳定,再进行36 u型可缩性金属 (4)采用全断面掘进,分上、下部两次爆破, 两掘一喷,掘支单行作业。严格按照巷道进尺爆破 图表布置炮眼,控制装药量,实行炮孔痕迹率加价 办法提高光爆质量,巷道超挖控制在250 mm之 内,欠挖控制在50 mm之内,减少爆破对围岩破 坏。 (5)u形金属支架架设要贴帮贴顶,每节搭 接处要严实合缝,卡缆螺母拧紧(下转第76页) 支架架设,对架设的金属支架进行全封闭的喷浆 76 高陆军,等壁后注浆技术在深地层、高地压井巷工程中的应用 2013年8月 Feb.,2013 般以不对巷道造成新的破坏为原则。 过30 mm,平均位移为15 mm,且巷道没有出现 4壁后注浆施工工艺 施工工艺:施工准备一钻孔一安装注浆管一 开泵注浆 观察注浆情况—停止注浆一关闭注浆 导管阀门一拆除注浆泵与导管连接装置一清洗设 备。 施工措施:先采用钻机按照设计沿巷道断面 轮廓线打注浆孔,安装注浆管,并封好孔;注浆工 作必须连续进行,注浆过程中,要观察好浆液吸人 情况,待吸浆量明显减少时,压力稳定在2 MPa 以上20 rain,停止注浆;注浆压力没有达到设计 压力,压力不再上升,此时要暂停注浆,约1~2 h 以后,再次注浆,如压力仍不上升,要停止注浆,并 封孔后换孔注浆;当注浆压力达到注浆终压时,要 裂缝、脱皮、掉块等来压现象。 通过实际施工结算对比,三水平戊组石门大 巷按锚网喷方案巷修时,共投入资金38.94万元。 其中直接工程费为26.9万元;而壁后注浆施工投 入资金为32.1万元,其中直接工程费为20-3万 元。通过对比可以看出,壁后注浆支护在经济效益 上节约了资金。同时,三水平戊组石门大巷在巷修 时,共投入工期50 d,由于巷修处大巷轨道运输 被中断,大巷里段工作面无法施工,影响了工程施 工工期,且按锚网喷方案巷修,巷道一般会出现反 复来压,复修现象比较普遍。而壁后注浆施工在不 影响大巷轨道运输,不影响里段工作面掘进的同 时,可平行作业,人员投入少,巷修见效快,经济效 益一目了然。 先关闭闸阀,确保不漏浆不漏气后方可卸注浆泵 的压力;在停止注浆之前,立即关闭注浆管上的阀 门,拆除注浆泵与导管连接装置,对注浆泵及注浆 管路注入清水5 min,将注浆泵及注浆管路冲洗 干净;为保证注浆效果,应在巷道围岩充分变形, 并趋于稳定后开始实施注浆加固;注浆加固深度 6结论 随着煤矿开采深度越来越深,深地层、高地压 下的井巷工程支护所面临的难度越来越大,巷修 工程量也越来越大。平煤六矿三水平戊组石门大 巷的壁后注浆加固支护取得了显著的效果,现在, 壁后注浆加固技术在平煤六矿三水平工程中已全 面推广,此项技术的推广,有效地减少了巷修工程 量,节约了大量资金,降低了施工成本,为井巷工 程的施工积累了宝贵经验。 [作者简介] 应略超过围岩裂隙发育的深度;每组注浆孔的施 工顺序:沿巷道底板由低向高,从下向上,先底角, 再两帮,最后是顶板的顺序注浆。 5壁后注浆支护效果与经济效益比较 三水平戊组石门大巷采用壁后注浆加固支护 后,巷道稳定性大大增强,根据巷道顶底板位移观 测点连续3个月的观测,巷道累计最大位移不超 高陆军(1973一),男,助理工程师,毕业于河南理工大 学采矿专业,从事煤矿建设管理工作。 [收稿日期:2013—03—20] (上接第74页)力矩要符合要求,棚间的拉杆连 接要牢靠,对于钢棚与巷壁贴不实处必须用混凝 土灌注,喷浆全封闭。 道合格验收断面尺寸。 (3)施工中要控制岩爆药量、匹配好锚杆锚 索的“三径”、严把安装预紧力,可以从根本上改善 巷道矿压显现。 7结论 (4)井巷工程施工中,应充分考虑和利用矿山 的岩矿地质条件,特别对于矿山开采中重要的巷 道和服务寿命长的巷道工程,需尽可能布置在稳 定岩层中,应尽力减少或避免由应力释放引起的 巷道破坏,减少巷道支护成本。 [作者简介] (1)优化后的锚网喷+锚索+36 U金属支架 +喷浆支护新技术,在夏店矿回风石门岩巷实施 后,对巷道进行1O个月的应用和观测数据统计, 两帮最大收敛量55 mm,只达到设计断面的 1.1%,顶板下沉30 mm,底鼓60 mm,分别达到设 计的0.73%和1.5%,达到了预期支护效果。 刘新杰(1974一),男,工程师,硕士研究生,毕业于重庆 (2)通过实测巷道受压变形数据分析和计 算,优化增大巷道的掘进断面尺寸,留足巷道受高 应力、超厚软岩体自身膨胀的变形量,可以确保巷 大学项目管理专业,现为中国平煤神马集团夏店矿筹建处 副主任 [收稿El期:2013—02—05]