第15卷第11期职业技术Vol.15No.11
2016年11月VocationalTechnology2016November,
烧成二线窑头燃烧器及分解炉燃烧器改造
112
隋良志,孟祥海田文富,
(1.黑龙江建筑职业技术学院,哈尔滨150025;2.伊春北方水泥有限公司,黑龙江伊春153103)
摘
回转窑规格为φ4.8×72m,原有的回转窑燃烧器为要:伊春北方水泥有限公司烧成二线为日产5000吨熟料生产线,
某设计院设计生产的型号NK-50/Ⅰ型四通道煤粉燃烧器,正常喷煤量为15t/h,最大喷煤量18t/h。2012年投产初期日产熟料4500~4800吨,未能达到设计生产能力日产5000吨熟料。在实际使用过程中燃烧器火焰经常出现扫窑皮、窑砖现象,火焰分叉严重,不集中,经过调整内、外风量比例也无效,导致回转窑烧成带6~12米左右胴体温度高。2012年56~12米火点位置红窑7次,月至12月期间,被迫停窑更换窑砖,造成生产阻滞。频繁停窑也导致煤耗、电耗偏高。因此,该公司决定对燃烧器及其配套设备进行改造。关键词:窑头燃烧器及分解炉燃烧器;技术改造;节能减排中图分类号:TU526
文献标识码:A
文章编码:1672-0601(2016)11-0104-02
TheReformingofCalciningKilnHeadBurnerand
CalcinerBurnerintheSecondLine
TIANWenfu1,SUILiangzhi1,MENGXianghai2
(1.HeilongjiangInstituteofConstructionTechnology,Harbin150025,China;
2.YiChunNorthCementCompanyLimited,Yichun153103,China)
Abstract:ThesecondcalcininglineofYiChunNorthCementCompanyLimitedproducesclinker5000tonsperday.Rotarykilnspecificationisφ4.8×72m.TheoriginalrotarykilnburnerisaNK-50/IFourchannelpulverizedcoalburner.Thenormalcoalinjectionamountis15t/h,andthemaxcoalinjectionamountis18t/h.Theinitialproductionin2012was4500-4800tonsperday,whichcouldnotreachthedailythroughputof5000tons.Intheactualprocessofuse,theburnerflameoftenhasaphenomenonoftouchingkilnsurfaceandbricks,andtheflameforksseriously.Thereisalsonoeffectafteradjustingtheinsideandoutsideairvolumeratio,causinghightemperatureofsinteringzonerotarykilncarcass.DuringMaytoDecemberin2012,therewas6-12metersfirepointtothinthekiln7times,forcingtobreaktheproductiontostopthekilnandreplacethekilnbrick.Thefrequentkiln’sstopcausedhighercoalconsumptionandpowerconsumption,sothecompanydecidedtoreformtheburneranditscorollaryequipment.
Keywords:calciningkilnheadburnerandcalcinerburner;technologicaltransformation;energyconservation
0引言
伊春北方水泥有限公司烧成二线原有的回转
3
量为181.4m/min,压力为29.4kpa;4.窑头供煤
风机:型号JAS-200(带联),电机功率为132kw,
3
压力为68.6kpa;5.分解炉流量为66.1m/min,
窑燃烧器以及配套风机分别为:
1.窑头燃烧器:型号NK-50/Ⅰ型四通道煤粉燃烧器,正常喷煤量为15t/h,最大喷煤量18t/h;2.分解炉燃烧器:没有(管道式直接喷煤);3.窑头一次风机(净风机):型号ARMG395(直联),功率为132kw,风机流电机型号YJTG335M-8P,
收稿日期:2016-10-15
作者简介:田文富(1966—)。教授。研究方向:建筑材料。
供煤风机:型号JAS-200(带联)两台,电机功率
3
同为132kw,流量为67.6m/min,压力为68.6kpa
(2台串联使用)。窑头燃烧器和分解炉燃烧器均不能满足生产需要。因此,必须进行技术改造。1
改造内容
—104—
烧成二线窑头燃烧器及分解炉燃烧器改造第11期
1.1更换新型窑头燃烧器1台,型号:DJGX-1.4更换窑头喂煤风机一台,型号:S32,电机型
530B奥通低氮四通道燃烧器;正常喷煤量为15t/h,最大喷煤量20t/h;1.21.3
更换新型分解炉喂煤管道风翅2件,型号:更换窑头一次风机一台,型号:S41,流量为
燃烧器(万元)
86
风机(万元)
13.7
3
号Y2-50M-2,功率为55kw,流量为45m/min,
压力为49kpa;1.51.6
更换分解炉喂煤风机一台,型号:S41,流量更换全部管道。总投资如下表:
耐磨弯管(万元)
12.7
无缝钢管(万元)
6.6
安装费(万元)
11
合计(万元)
130
3
压力为58.8kpa;为80.7m/min,
DJGX-S奥通旋流器;80m3/min,压力为58.8kpa;
改造内容投资(万元)
2技术改造项目的创新点
充分考虑节省资金,在购买分解炉在改造时,
3.4
改造后节省资金合计为162.01万元。改造后创效益为162.01-130=32.013.5自从2013年5月技改完成以后,再没有由于燃烧器火焰出现扫窑皮、窑砖现象而导致停窑停产,火力集中,燃烧效果好,生产顺畅。熟料质量得到提高,熟料3天强度29~32Mpa,熟料28天强度59~62Mpa。4
结论
通过此次技术改造,降低了生产成本,使生产顺利进行,自验收以来未出现火焰扫窑皮、窑砖现象,保证了窑正常生产;并且熟料质量稳定提高;一次风量减少,使NOx生成、排放量减少,节能环保。
参考文献:
[1].水泥,郑大勇.RMS立磨壳体衬板防磨技术改造[J]
2015年第二期总第452期:61-61.
[2].水赵俊祥.燃烧器用头部清焦器的设计和使用[J]
2016年0卷10期:26-26.泥,
喂煤风机及窑头一次风机时,只购买了风机,电机没有购买,利用原有电机,通过改变连接皮带轮的直径,改变速比达到现有风机流量为80m3/min,压力为58.8kpa的要求。33.1
经济效益分析煤耗降低
2013年5月至2015年10月,共生产熟料1573696吨,标准煤耗107.39kg/吨熟料,比改造前降低了0.93kg/t,按标准煤耗计算(平均热值5750卡/kg)节省原煤1781.7吨,节省资金500元×1781.7=.085万元。3.2
电耗减少
改造后,分解炉减少喂煤风机一台(132kw),装机功率减少窑头喂煤风机由132kw降至55kw,
了209kw(132×2-55)。改造后至2016年10月,窑运转时间为7269.8小时,减少电耗209kw×0.8×7269.8=1215510.56kw,按每度电0.6元计算,节省资金72.93万元。3.3
节省资金合计
万元。
(编辑文新梅)
—105—