排气洗净塔尾气治理
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第4O卷增刊1 石油化工设备 Vo1.40 Supplement 1 Aug.2011 2011年8月 PETR()一CHEMICAL EQUIPMENT 文章编号:1000 7466(2011)增刊1-0089-03 排气洗净塔尾气治理 黄慧萍 (山西焦化股份有限公司,山西洪洞041606) 摘要:介绍了3O万t/a焦油加工装置排气洗净塔尾气对生产环境的影响,分析了尾气中的成分, 利用气体低温冷凝的原理。通过增加冷却器和捕雾器等工艺设备将目前直接排放的尾气冷凝和过 滤后高空排放,使生产环境大为改观,获得了良好的效果。 关键词:排气洗净塔;冷却器;捕雾器 中图分类号:TE 963 文献标志码:B Exhaust Wash Tower of Tail Gas Treatment Summary HUANG Hui ping (Shanxi Coking Co.Ltd.,Hongtong 041606,China) Abstract:The 30 million t/a tar processing exhaust gas cleaning tower on the production envi— ronment,the composition of the exhaust were introduced,using the principle of condensation of gas at low temperature.By increasing the mist coolers and fishing equipment and other technolo— gy to present a direct condensing and filtering exhaust emissions after the high—altitude emissions, the production environment greatly was greatly improved and good results were obtain. Key words:exhaust wash tower;cooler;catching air regulator 我公司3O万t/a焦油加工装置于2005—09—28 投产,各工序的废气均经排气洗净塔处理后排放。 目前在用的排气洗净塔有9台(不包括原料油库槽 为5 m的排气洗净塔,其功能主要是将清洗油槽内 分离出来的气体在排气洗净塔内用洗油再次洗涤, 以充分吸收尾气。排气洗净塔塔内洗油流量 80 m。/h,工作温度5O~100℃。其尾气排放系统 流程为:产品油库各油品槽的排放气集中于文氏管, 清洗油槽的液下泵将洗油送至文氏管,在文氏管产 生负压,将油品槽的排气吸收,使其与洗油充分混 顶的10台),其中有8台采用洗油吸收后排放,这8 台中有6台由于未洗气温度较高,即使通过洗油吸 收,其中仍存在大量的有害气体向大气排放。由于 排气温度高使部分洗油亦被蒸出,不仅导致有害气 体排放量大,而且生产现场的异味极重。尤其是位 于主控楼南侧产品油库的2台尾气洗净塔,因其尾 气排放口高度不及主控楼高,浓重的洗油味长期弥 合,在清洗油槽内分离,分离的气体经排气洗净塔洗 油的再次洗涤排气,洗油耗量3O t/月。洗油吸 收后气体排放量大约1 000 m。/h,排放气体中污染 物的数据见表l,改造前洗净塔进、出口温度见表2。 洗净塔尾气排放系统示意见图1。 漫在主控楼内外,严重影响生产环境和身心健康。 文中介绍对主控楼南侧产品油库的2台尾气洗净塔 尾气排放系统进行改造的情况。 由于焦油加工生产的尾气种类多,组成较复杂, 主要有不燃废气、有毒气体、易燃易爆废气和有毒粉 l存在问题及分析 主控楼南侧产品油库有2台直径为1.8 m、高 尘等,应根据不同性质的废气采取不同的治理方法。 产品油库区尾气洗净塔担负着整个产品区各贮 收稿日期:2011 O1一O4 作者简介:黄慧萍(1 973),女,山西太原人,助理工程师,从事煤化工企业的设备管理工作。 石油化表1 改造前1#、2 排气洗净塔出口气体污染物监测数据 表2改造前1#、2 排气洗净塔进出口气体温度℃ 图1 改造前洗净塔尾气排放不意图 槽排放气的收集和处理工作,其中气体温度在200℃ 以上的贮槽有燃料油槽,气体温度在100℃以上的贮 槽有蒽油槽、炭黑油槽等,其它贮槽的气相温度大约 在8O~100℃。气体的主要成分是沸点在150℃以 下的有机类气体和水蒸气。洗油吸收后气体排放量 大约1 000 ii13/h,其温度在80℃左右。排气洗净塔 出口气体温度高是生产现场气味大的主要原因。 2 改造方案 根据生产工艺及现场情况分析,确定排气洗净 塔尾气排放的改造方案为:采用气体低温冷凝的原 理,通过增加冷却器和捕雾器将目前由洗净塔内洗 涤后的直排尾气经冷凝和过滤回收后,不凝气高空 排放,达到减少污染物排放的目的。 工设备 2011年第4O卷 该方案的基本要求是:①被冷凝气体在冷却器 中有足够的冷凝时间,以保证冷凝效果,但冷却温度 应适宜,要避免因温度低导致冷凝液粘度增大而堵 塞设备。②冷凝、过滤后尾气排放高度应确保其产 生的吸力使尾气能克服冷却器和捕雾器的阻力。③ 新增的冷却器与原排气洗净塔的载荷应匹配。④平 台采用整体预制和安装,洗净塔防腐采用电动除锈, 刷IPN重防腐涂料。 具体方法是:①以水平地面为基准面,将塔体 8 ITI向上部分塔体拆卸,加装1台管壳式冷却器,该冷 却器规格为 1 800 mm,高度1 000 mm。②在距地 面10 m处将尾气排放管下部加装1台捕雾器,该捕 雾器规格为0800 mm,高度1 000 mm。③在冷却器 部位新增洗净塔操作平台、爬梯、冷却上水、退水。 根据上述方案,主控楼南侧产品油库的1 、2 排气洗净塔尾气排放系统进行改造需要捕雾器2 台,冷却器2台,此外,还需要相应的洗净塔操作平 台及换热介质管道。改造后洗净塔尾气排放系统示 意见 图2。 图2改造后洗澡净塔尾气排放不意图 3 改造效果 按确定的改造方案对主控楼南侧产品油库的 1 、2 排气洗净塔尾气排放系统进行改造。改造后 的监测数据见表3和表4。 比较表1、表3可知,1 、2 排气洗净塔改造后 萘、酚以及非甲烷总烃排放量比改造前大幅减少。 比较表2、表4可知,气体出口温度由80^C降低至 40。C左右,气体冷却效果显著,现场气味明显减小。 经检测,洗油吸收后气体不凝气排放量大约 10 m。/h,1 排气洗净塔洗油月耗量约为7 t,2 排 第4O卷增刊1 2011年8月 石油化工设备 Vo12 2.4O Suppl 2 2 2 2ement 1 O O 0 O O O 0 O 0 0 O O 8 8 8 8 8 8 O O O O 0 0 9 9 9 9 9 9 PETRO—CHEMICAL EQUIPMENT Aug.2011 文章编号:1000 7466(2011)增刊1-0091 03 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 压缩机频繁无油流报警停机分析与处理 赵 波 (油田公司石西油田作业区,克拉玛依834000) 摘要:库伯公司的DPC一2804压缩机组运行过程中频繁出现无油流报警停机,造成气处理装置不 必要放烧损失,严重影响企业利润与设备安全运行状况。从注油系统与控制系统两方面分析了发 生故障的原因,提出了解决措施。处理后的机组恢复正常运行,频繁无油流报警停机现象消除,此 方法对处理同类故障具有借鉴意义。 关键词:压缩机;注油系统;无油流故障;分析;处理 中图分类号:TH 475 ・文献标志码:B 表3 改造后1#、2 排气洗净塔出口气体 污染物监测数据 +”+“— 一”+“+”+”+” 气洗净塔洗油月耗量约为6 t,总计月消耗洗油 13 t。与改造前洗油耗量30 t/月相比,洗油耗量减 少了17 t/月。现场操作环境大为改善,产生了明显 的环保、职业健康安全效益。 上述参数表明,洗净塔尾气排放系统的改造达 到了预期的效果。 表4改造后1#、2#排气洗净塔进出口气体温度 时间 进口气体温度 1 排气洗净塔 出口气体温度 冷却水出水温度 进口气体温度 2 排气洗净塔 出口气体温度 冷却水出水水温度 ℃ 4 结语 按文中所述方案对主控楼南侧产品油库的2台 洗净塔尾气排放系统进行改造,大幅改善了 3O万t/a焦油加工装置主控楼区域的工作环境,取 得了较为满意的效果。尽管如此,尾气中仍有一定 的污染物质被排放到大气中,这些污染物质对生产 环境还存在影响,在夏季高温时该区域仍有异味。 因此,此次洗净塔尾气排放系统改造的方案还有待 采取其它新技术、新工艺,在中间过程进行控制,尽 可能降低污染性废气对环境的影响。 参考文献: Eli张新利.PDS+栲胶法脱除焦炉煤气的H sEJ].山西 化工,2005,25(4):76—77. [2]汪家铭.焦炉煤气制合成气的脱硫及净化工艺技术 [J].广州化工,2008,36(1):11 14 E3]姚占强,任小坤,史红兵,等.焦炉气综合利用技术新 发展EJ].中国煤炭,2009,35(3):71—75. 进一步完善。 根据此次对洗净塔尾气排放系统改造的经验以 [4]姚占强,任小坤,孙 郁,等.焦炉气综合利用技术 的最新发展及特点[J].煤炭加工与综合利用,2009, (2):34—37. 及文献[1-4],笔者建议对焦油加工过程中各类贮 槽产生的含C H 等污染物的尾气应采取风机抽 吸、高效填料塔洗油循环洗涤吸收的等工艺技术,或 (杜编) 收稿日期:2011-04—08 作者简介:赵波(1976),男,四川盐亭人,工程师,主要从事天然气安全工艺控制工作。