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先导式电液比例溢流阀的动态特性研究

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104 液压与气动 2012年第3期 先导式电液比例溢流阀的动态特性研究 郜立焕 ,于群 ,潘永琦 Dynamic Analysis of Pilot Operated Propotional Relief Valve GAO Li—huan ,YU Qun ,PAN Yong—qi (1.兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃兰州730050;2.一拖(洛阳)柴油机有限公司,河南洛阳471003) 摘 要:以先导式电液比例溢流阀为研究对象,并结合其工作原理建立仿真模型,对先导式电液比例溢 流阀动态特性进行研究分析。通过改变主阀上腔容积和固定阻尼孔尺 和R2的孔径对溢流阀主阀口进口压 力,先导阀口压力动态仿真曲线进行比较与分析,为溢流阀的研究设计和性能优化提供参考依据。 关键词:阻尼孔;电液比例溢流阀;主阀上腔容积 中图分类号:TH137文献标识码:B文章编号:1000-4858(2012)03-0104-03 1 引言 力、物力和时间。 压力控制是液压技术中一个重要的研究方向,溢 随着现代科学、计算机技术及仿真理论的迅速发 展,设计手段日趋先进。在工程系统的设计中,使用计 流阀作为液压系统中必不可少的压力控制元件,将系 统的压力稳定在调定值是其主要作用之一。常规的溢 算机对实际系统的动态特性进行数字仿真成为设计和 研发的主流。在计算机上进行进行仿真,研究实际物 理系统的各种工作状况,确定最佳匹配参数,使得系统 和元部件的设计缺陷在产品加工成型之前暴露出来, 流阀大多通过手动的调压螺钉调整弹簧对预压缩量进 行调压,而电液比例溢流阀是采用比例电磁铁代替手 动的弹簧力调节组件。 电液比例控制阀由于能与电子控制装置组合在一 起,可以十分方便地对各种输入、输出信号进行运算和 处理,实现复杂的控制功能。同时它具有抗污染、响应 较快的优点。在液压控制工程中获得越来越广泛的 应用 J。 分析缺陷产生的原因并优化设计,大大降低了开发成 本和缩短了开发周期。正是由于这种优越性,仿真技 术正逐渐被各工程领域采用。AMEsim为机械、流体 动力和控制系统提供了一个完善、优越的仿真环境及 灵活的解决方案,使用户能够借助其友好的、面向实际 收稿日期:2011-09-22 作者简介:郜立焕(1950一),男,河南沁阳人,副教授,主要从 传统的设计方法主要是凭借工程师自身的知识和 经验,利用真实的元部件构建一个动态系统,在此系统 上进行实验,研究结构参数对系统动态特性的影响,以 此来完成设计任务。用传统的方法进行参数调节比较 困难,一次成功的把握性很小,而且需要投量的人 {}{.}*+}手}{} }{}—*—剞一**** 事流体传动与控制(液压)、工程机械、在线状态监测与故障诊 断方面的教学与科研工作。 ***“一{÷*{÷ 及压力分布有直接的关系; (2)在挡板位置能量耗散最大,是能量损失最大 研究[J].机床与液压,2007,(1):148—150. [2] 陈召国,丁凡,蔡悦华.单级双喷嘴挡板电液伺服阀的特 性研究[J].机床与液压,2007,(4):114—116. [3] 龙靖字.杨阳,等.基于Fluent的双喷嘴挡板电液伺服阀 的位置。由于有能量损失的存在,从而导致流体有一 定的温升; (3)此研究方法及结论对纯水液压元件的理论和 应用研究具有很好的参考价值,对纯水液压元件进行 流场结构的优化设计具有实际意义。 参考文献: 主阀流场的可视化仿真[J].武汉科技大学学报,2010, (3):307—309. [4]王福军.计算流体动力学分析[M].北京:清华大学出版 社,2004. [5]韩占忠,等.Fluent流体工程仿真计算实例与应用[M]. 北京:北京理工大学出版社,2004. [1] 杨国来,叶清,林男.纯水液压锥阀阀口流场气穴的CFD 2012年第3翔 液压与气动 l05 应用的方案来研究任何元件或回路的动力学特性 』。 2先导式电液比例溢流阀的工作原理与仿真 2.1 先导式溢流阀的工作原理 液压模型:在AMEsim的方案模式中选择Signal, Control and Observers库、Mechanical库、Hydraulic库和 Hydraulic Component Design库,根据比例溢流阀的工 先导式电液比例溢流阀的工作原理如图1所示。 其中,先导级是一个直动式比例溢流阀。当比例电磁 铁通电时,它直接施加一个力作用在先导阀芯上。先 作原理建立模型,如图4所示。 导压力油经阻尼孔R 分成两股,一股经阻尼孔 作 用在主阀芯上腔,另一股经节流口 作用在先导阀芯 上。只要先导油的压力不足以使先导阀芯打开,主阀芯 上下腔的压力就相等,从而主阀芯保持关闭状态。当 系统压力超过比例电磁铁的设定值,先导阀芯开启。主 阀芯上部的压力由于阻尼孔R 的作用而下降,导致主 阀芯开启,实现溢流作用。 1、9、11.压缩容积2、8.油箱3.主阀芯4.主阀芯质量 5.先导阀芯1O.固定阻尼孔 6.位移传感器7.先导阀芯质量 13.固定阻尼孑L R1 12.主阀弹簧腔图4比例溢流阀的amesim模型 在AMEsim中通过使用批参数和批运行命令改变 主阀上腔的容积和阻尼孔的直径,得到仿真曲线,如图 5~10所示(图中 >l/2>Vl,D >D2>D1)。 3仿真结果分析及结论 从图3可以看出,输入阶跃信号,电流i在0.03 S 图1 普通先导式电液比例溢流阀结构简图 达到稳定状态。在一定范围内,随着固定阻尼孔|R 孔 径的增加,阻尼孔的阻滞作用减弱,阀的压力振荡次数 160 140 2.2建立模型及仿真 如图2所示,在matlab的simulink里建立电磁部 分的模型,电磁模型 J:比例电磁铁的输出力为: Fd= 1i+k2y (1) ×6O 4O 式中:k 为比例电磁铁的电流一力增益;i为线圈中的 电流; :为比例电磁铁的位移一力增益; 是衔铁位移。 如图3所示,线圈的动态方程可简写为: : 3 一(k3k4+尺)i (2) 善 式中: 为线圈电感;k,为放大器电压放大系数;U为输 入放大器的电压;k 为比例电磁铁的电流反馈增益。 出 Step Transfer Fon Soope 口J 图6阻尼孔R。的孔径对主阀进口压力的影响 1 图2 电磁部分的simulink模型 妻 奋 0.O0 0.10 0-20 0l3O O.4O 0.50 t 时间/s 图3电流i达到稳定的时间曲线 图7 改变主阀芯上腔容积对先导阀进口压力的影晌 106 液压与气动 2012年第3期 某厂2}}加热炉步进梁液 压系 统改造 付曙光 ,纪海燕 ,邓江洪 ,张飞 Improvement of Walking Beam Hydraulic System for 2#Heating—furnace FU Shu—guang ,JI Hai—yah ,DENG Jiang—hong ,ZHANG Fei (1.武汉科技大学,湖北武汉430081; 100190; 430082) 2.国家知识产权局专利局专利审查协作北京中 ,北京海淀3.武汉钢铁股份有限公司热轧厂,湖北武汉摘要:根据该厂2#加热炉步进梁液压系统的工艺特点,结合其存在的问题,提出了改造方案,设计了 新的液压系统并实施。同时对相关电气系统、控制系统进行了改造。生产实际情况表明,改造后的系统在控 制精度、运行周期等方面有了很大提高。 关键词:加热炉;步进梁液压系统;改造 中图分类号:TH137文献标识码:B文章编号:1000-4858(2012)03-0106-03 引言 1 原系统的工艺特点及存在的问题 1.1 工艺特点 某厂1700热轧线2#加热炉建造于20世纪70年 代末。该加热炉步进梁液压系统运行多年,部分液压 板坯在加热炉里的移动是通过固定梁和载有钢坯 收稿日期:2011-09-13 作者简介:付曙光(1980一),男,河北唐山人,博士研究生,主 要从事流体传动与控制方面的研究工作。 16O 元件已淘汰、故障率高,备件组织困难,且控制方式落 后,控制精度低,严重制约了该厂产品产量的提升和质 量的提高,急需改造。 】80 日140 皇: 2 80 ×6O 4O 出20 O 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 时间/s 180 图1O改变固定阻尼子LR:的直径对先导阀进口压力的影响 阀的影响很/J、。 2100 ×80 参考文献: [1]黎启柏.电液比例控制与数字控制系统[M].北京:机械 O 0.00 0.10 0.20 0.3O 0.40 0.50 工业出版社,1997. 时问/s [2] 付永玲,祁晓野.AMEsim系统建模和仿真一从入门到精 通[M].北京:北京航空航天大学出版社,2006. [3] 姚佳.基于Simulink的电液比例溢流阀频响仿真[J].机 床与液压,2009,(2). 图9改变固定阻尼孔 :直径对主阀进口压力的影响 增加 ;随着主阀芯上腔的容积增大,先导阀和主阀 进口压力达到稳定的时间增长,超调量减小;随着固定 阻尼孑L R 孔径的增加,主阀进口压力超调量减小,达 [4] K.Dasgupta,R.Karmakar.Dynamm analysis of pilot operated pressure relief valve[J].Simulation Modeling Practise and Theory,2002,(1O). 到稳定的时间减小,固定阻尼孔 孔径的增加对先导 

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